洗煤废水污泥脱水机
2019-06-25 18:37
WFL-100盾构泥浆分离器系统由粗振筛模块、除砂模块及除泥模块组成,粗振筛模块配备用于大颗粒的粗筛网,除砂模块配备两个除砂旋流器,除泥模块配备六个除泥旋流器,配备双层筛作为除砂、除泥旋流器的底流筛。泥浆经过粗振筛处理后落入收集箱,然后通过连接槽被输送至除砂模块,该除砂泵组配有两个直径为18"的除砂旋流器,泥浆中的砂子;配有六个直径为6"旋流器的除泥泵组,可依照要求进行随后的精细分离。适用领域:主要运用适用工程铁路、公路等桥梁桩基础、**、地铁等连续墙、隧道盾构、钻机、打桩机、石油钻井、建筑打桩泥浆分离脱水、石材泥浆脱水、钻井泥浆脱水、尾矿处理、砂场泥浆、隧道山洞泥浆、矿山泥浆处理等各种泥浆分离等。可有效解决建筑工程施工中的废浆处理、泥浆回收及循环利用等问题。上海WFL-50泥浆分离机 100型泥浆分离机 200型泥浆分离器厂家
浆的处理一直是工程商棘手的问题,现有的办法是将泥浆排入泥浆池,然后用槽罐车外运,这种处理方法,虽然简单,但是成本**,并且也不适应现在国家对节能环保的要求,泥浆外运,排放地点是个问题,并且泥浆外运的成本太高,在外运的过程中,倾洒在路上,相应**部门会对急性压力的处罚,还有偷排乱排现象,更是明令禁止。
我公司生产的泥浆分离脱水设备,可以在现场对泥浆进行脱水处理,这样不仅可以大大减少外运的量,并且清水也可以循环使用,泥巴可以作为建筑制砖的材料,或者制作混凝土,营养土地肥料等等。
山西洗煤泥浆处理污泥脱水机的电机拆卸与维修:
首先判断电机是否需要拆卸电枢:将设备启动注意观察其运转时碳刷与换向器之间是否有火花的出现以及火花出现的程度。
1.如果电机没有火花说明碳刷与换向器都正常,此部分*修理;
2.如果电机有2~4个较小火花,那就注意观察换向器表面是否平整,这种情况一般来讲是不需要维修的;
3.电机如果除r有4个以F的较小火花或者有1-3个大火花,只需用砂纸磨碳刷换向器不需要大修;
4.如果出现的大火花出现了四个以上那么我们就需要用砂纸打磨换向器,这是就需要将换向器和碳刷与电枢拆卸下来,就一定要换碳刷磨碳刷。
泥浆卧螺离心机可分离大于5μm的固相,可迅速恢复钻井液比重等性能参数。离心机的转鼓两端支撑在滚动轴承上,输送固相的螺旋输送器与转鼓之间留有微量间隙,通过行星差速器使两者维持一定的转差,电机通过液力耦合器带动转鼓旋转。当泥浆液由进料端进入转鼓中,这时固体颗粒在离心力的作用下便沉降到转鼓壁上,由于螺旋叶片与转鼓的相对运动,在螺旋输送器的作用下,将沉降到转鼓壁上的固体颗粒排出。在转鼓大端盖上开设有若干溢流口,澄清液便从此流出。
洗煤污水压泥机,洗煤污水压榨机转速的螺旋设计改变了以往不同污水须用不同螺旋结构的弊端,螺旋内部的防积泥设计,斜壁板和挡水板设计更具有特料在机内的澄清,排泥更顺畅,积泥层位减少,澄清水室的增大,使至分离效果更佳,与其一般的离心机相比表现为处理能力增大,出水更清,出泥更干更顺畅(基本不堵料),粗细纤维的不同污水一机解决适用性更广。另一方面工作操作手段基本采用微电变频控制完成,再加螺旋的*特设计及功能,因而在节能方面取得了一定的效果(节能率约为3~10%)。卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机愿为您的选择而期盼,它将为您的使用创造更大的财富。其他推荐产品更多
作简单,工作环境好、价格实惠、节省人工费、占地面积小,使用寿命长等特点!
永丰机械公司研发生产的「永丰」牌卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机在煤泥脱水行业(煤泥污泥脱水设备、煤泥污泥脱水机,煤泥压泥机,煤泥榨泥设备)已经得到了广大用户以及公司管理**、操作工的一致认可,煤泥脱水设备有二十几种规格。是在原卧螺式离心机基础上改进后的新一代离心式
脱水离心机。「永丰」牌卧螺离心机系列产品以下优点:
1、占地面积小
2、连续工作处理能力大
3、工作人员少
4、操作简单
5、劳动强度低
6、工作现场环境清洁
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9、综合效果好的特点,因而近年来在各行业得到广泛的应用。并被列为污泥脱水的设备,其*特的水位调节装置和螺旋推料器再次荣获国家**。一机多能,大螺距,**大出泥及出水口。转速的螺旋设计改变了以往不同污水须用不同螺旋结构的弊端。螺旋内部的防积泥设计,斜壁板和挡水板设计使物料在机内的澄清、排泥更顺畅。积泥层位减少,澄清水室的增大,至使分离效果更佳。与一般的离心机相比表现为处理能力增大,出水更清,出泥更干更顺畅。有效处理粗细纤维不同的污水,适用性更广。另一方面工作操作手段基本采用微电脑变频控制完成,再加上螺旋的*特设计及功能,因而在节能方面取得了一定的效果(节能率约为3~30%)
我公司生产的煤矿水仓污水处理设备,污泥脱水机,具有占地小,工作效率高,运行成本低,脱水效果好等优点,质量轻,体积小,安装方便,操作简单。
(1)经济效益分析。沉淀池在淤满的情况下,容积为365 立方米。在理想状态下,根据泥浆泵的设计性能,当泵送煤泥浓度为55% ,输送100 m距离时,其流量达到67.6立方米/h,整个清理过程将持续5个多小时。考虑到矿车调度和准备工程,整个清理工作将在16 h(2个工作班)内完成根据现有清仓记录,4个月进行1次水仓清理,三班工作,持续1个月,计720 h,泥浆泵每周清理一次,每次按16 h计算,4个月工时约279 h,较之原有工艺节省441个工时,而且大大降低了清仓的劳动强度。若全年对水仓进行3次清理,将节省1323个工时费用,提高了清仓工作效率,每年可以节省人工开支22.9万元;由于减轻了单水仓排水压力,利用低谷时段排水可节省电费20万元。**2项,每年可节省开支42.9万元。
社会效益显著:① 避免了对井下运输大巷的环境污染,利于井下安全运输;② 避免了井上处理煤泥水对环境的污染。
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